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近期,我们为东北客户的2吨中频熔炼炉进行了改造,改造效果达到预期,博得客户赞许。海山机电小编就把这次2吨中频熔炼炉改造情况作如下总结,供大家参考。
一、改造前2吨中频熔炼炉情况:
1、 2吨中频熔炼炉配置1500Kw,熔炼温度要求1650度,设计熔炼时间为1小时以内出炉,实际出炉时间接近2个小时,与原设计相差甚远。
2、逆变可控硅烧硅严重,甚至整流可控硅也常常损坏。
3、电容器有两台出现鼓肚现象
4、电抗器杂音很大
5、新打炉后很难启动
6、水冷电缆检测后,长度不合理存在打死弯现象
7、冷却系统水温超过55度
8、冷却系统管路老化严重
9、电源进水管路大于回水管路,造成冷却水流不畅
二、2吨中频熔炼炉改造内容:
1、更换整流可控硅和逆变可控硅,调高可控硅的耐压值和过流值,增大可控硅的导通角。
2、把原中频电源的直流电压由680V提高到800V,直流电流从原来的1490A提高到1850A,,从而保证中频熔炼炉的输出功率达到设计值1500Kw。
3、提高中频熔炼炉的有效功率,大大增加功率因数,从而提高了变压器的利用率,减少了无功罚款。
4、更换鼓肚电容器,增大电容器配排,减少铜排与电容器的发热量
5、整理电抗器,加固电抗器线圈,减少线圈震动发出噪音
6、清理、更换电源柜内部水路,增大回水管路,使得熔炼炉冷却效果大大提高。烧毁现象基本杜绝。
7、增加水冷电缆长度,保证熔炼炉翻炉全过程水冷电缆不打死弯,保证电缆的冷却效果
三、2吨中频熔炼炉改造效果:
1、2吨中频熔炼炉在熔炼温度1650度情况下,单炉熔炼出炉是时间55分钟,相比改造前快了接近1倍。
2、冷却循环水温度降低10度,正常使用期间水温在42度左右。
3、改造后半年无烧硅现象发生,中频电源噪音大大降低。
4、水冷电缆更换后没有打死弯现象,水冷电缆冷却正常。
以上就是2吨中频熔炼炉改造的基本情况介绍,更多资讯请关注陕西海山机电有限公司网站,咨询热线13891812360 国经理