舟山市沉井制作下沉公司-提升泵站沉井工程通过单轴拉伸试验、撕裂试验、双轴拉伸试验以及徐变试验,对膨体聚四氟乙烯纤维(ePT-FE)膜材进行了力学性能试验研究,得到了不同温度下ePTFE膜材的抗拉强度、焊接强度、撕裂强度、双轴拉伸弹性模量、泊松比、徐变延伸率.结果表明:ePTFE膜材经纬两向强度基本相同,经向延伸率大于纬向延伸率;60℃时抗拉强度约为20℃时的60%,焊接后经向抗拉强度下降不大,但纬向焊接强度约下降20%;撕裂强度高于其他织物类膜材,双轴弹性模量较小;经向徐变延伸率大于纬向徐变延伸率,徐变缓慢.
debisheng0866排水下沉速度控制
根据本沉井的结构特点,为确保沉井结构安全,合理安排下沉速度是下沉关键,下沉过程中应始终保持均匀下沉,沉井不能出现较大高差。开始下沉时,锅底控制在1m左右,高差控制在20cm内;为控制工期,在沉井下沉至3m左右,沉井基本进入轨道可加大冲吸泥浆量、锅底适当加深,井中间锅底可控制在2m左右,但须确保机械正常施工,如遇机械设备故障应立即维修或更换,如一小时不能排除,其他相应设备应停止施工,以防发生较大位移或较大高差,并做到整个高差控制在30cm内。
排水下沉注意事项
沉井下沉开始5m以内,要特别注意保持水平与垂直度,以免继续下沉时,不易调整。为减少下沉的摩擦力和以后的清淤工作,最好在沉井的外壁采用随下沉随填土的方法,以减轻下沉困难。
冲吸土应分层进行,防止中部锅底冲吸得太深,或刃脚部位冲土太快,实沉伤人。在冲吸土时,刃脚处、隔墙下不准有人操作或穿行,以避免刃脚处切土过多或实沉伤人。
在沉井开始下沉和将沉至设计标高时,周边每层冲吸深度应小于30cm或更薄些,避免发生倾斜,在离设计标高20cm左右应停止冲吸土,依靠自重下沉到设计标高。
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通过研究CA砂浆(水泥乳化沥青砂浆)的流变性能及乳化沥青的储存稳定性,提出了CA砂浆抗离析的关键控制指标.结合经典胶体理论和水泥水化理论,探讨了电解质对乳化沥青稳定性的影响,分析了水泥水化与乳化沥青破乳的交互影响.研究表明:CA砂浆属于典型的赫-巴(HB)流体,屈服应力及黏度是控制其离析的重要指标;水泥通过水化向溶液释放高价阳离子,进而影响乳化沥青的稳定性;CA砂浆的泌水是水泥水化与乳化沥青破乳相互作用的结果,离析是泌水的必要条件.3)不排水下沉若发生流砂、管涌现象,采用不排水下沉,一般采用水力吸泥机或水力冲射空气吸泥等方法相结合在水下挖土。
水力机械冲土:用高压水泵将高压水流通过进水管分别送进沉井内的高压水枪和水力吸泥机处,利用高压水枪射出的高压水冲刷土层,使其形成一定稠度的泥浆汇流至集泥坑,然后用水力吸泥机(或空气吸泥机)将泥浆吸出,通过排泥管排出井外。
水力吸泥机冲土:适用于粉质粘土、粉土、粉细砂土,在淤泥或粉砂层中使用水力吸泥时,为防止涌泥、流砂现象,应保持井内水位高出井外水位1~2m。
(3)测量控制与观测
沉井位置、标高的控制,是在沉井外部地面及井壁顶部四面,设置纵横十字中心控制线、固定的观测点、水准点及沉降观测点,以控制位置和标高。沉井垂直度的控制,是在井筒内壁按四或八等分标出垂直轴线,各悬吊一个线坠逐个对准下部标板来控制,并定时用两台经纬仪进行垂直偏差观测,挖土时,随时观测垂直度,当线坠离黑线达20㎜,或四面标高不一致时,即应纠正。沉井下沉的控制,系在井筒外壁周围弹水平线,或在井外壁上四侧用油画笔画出标尺刻度,每20cm一格,用水准仪观测沉降。沉井下沉中加强位置、垂直度和标高(沉降值)的观测,每班至少测量两次(于班中及每次下沉后检查一次),同时每层不小于一次,接近设计标高时,应加强观测,每2h一次,预防超沉,由专人负责并做好下沉施工记录,发现有倾斜、位移扭转,应及时通知值班技术人员,指挥操作人员随沉随纠正。使偏差控制在允许范围以内。
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根据水化反应动力学理论,推导不同养护温度条件下水泥水化放热统一模型的表达式,结果显示:活化能决定了水泥水化反应的温度敏感性以及化学反应速率与养护温度的关系.根据GB/T12959—2008《水泥水化热测定方法》中的溶解热法测定了水泥在20,30,40,50,60℃恒温条件下养护1,3,7,28 d龄期的水化热值,结果表明水泥水化热的温度效应与所推导的统一模型相一致.当沉井下沉到刃脚接近设计标高约500㎜时,应注意放慢井中冲吸土速度,以观测沉井自重下沉情况。当沉井下沉到距设计标高0.1m时,应停止井内吸土和抽水,使其靠自重下沉至设计标高或接近设计标高;在正常情况下,再经过2~3d下沉稳定后,或经观测在8h内累计下沉不大于10㎜时,即可进行井底土形整理,开始封底。
(4)沉井下沉通病防治
1)沉井纠偏
根据该工程的施工条件及土质情况,如发现偏斜,视具体情况分别对策。
刚开始入土较浅时,如发生倾斜,只需在高刃脚的一侧进行人工挖土,在刃脚低的一侧保留较宽的土埂适当填砂石,入土较深时,在刃脚高的一侧掏土随着沉井的下沉逐渐纠正偏差,纠偏位移时,可故意使沉井向偏位方向倾斜,然后沿倾斜方向下沉,直到沉井底面中轴线与设计中轴线的重合或接近,再纠正倾斜,直到调整到容许范围以内。除此之外还可采用井外射水,井内偏除土纠偏及增加偏土压或偏心压来纠偏。
沉井位置如发生扭转,可在沉井的两对角边除土、另外两对角边填土,借助刃脚下不相符的土压力所形成的扭矩,使沉井在下沉过程中逐步纠正到位。
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将某高模量剂原样及其磨细样本分别分散到基质沥青中获得2种高模量沥青胶结料,利用扫描电子显微镜和动态剪切流变试验分析了高模量剂在沥青胶结料中的微观分散状态和沥青胶结料的宏观力学特性;然后以2种粒度的高模量剂制备了高模量沥青混合料,分别利用抽提试验和沥青混合料路用性能试验对比了高模量剂在沥青混合料中的熔融状态及其对沥青混合料路用性能的影响.结果表明:降低高模量剂粒度可实现其与沥青更好的分散与混融效果,提高沥青胶结料的存储模量,且可改善高模量沥青混合料的路用性能.所有偏差在下沉到距设计标高2m以上时,基本纠正好,然后谨慎下沉,在沉井刃脚接近设计标高50cm以内时,不允许再有超出允许范围的偏差。
2)沉井不沉
主要原因有:
①开挖面挖土浓度不够,下沉阻力过大;
②沉井倾斜,致使刃脚下局部土体未能顺利挖除,形成较大的正面阻力;
③沉井在软粘土层中因故停止下沉时间过久,侧压力增大;
④遇坚硬土层,破土困难;
⑤壁外无减阻措施或壁外减阻措施遭到破坏,侧面摩阻力没有降低。
舟山市沉井制作下沉公司-提升泵站沉井工程基于螺旋扭状增强材料在拔出试验过程中显示的螺旋扭增强效应,分析了螺旋扭状增强材料几何形态特征参数,讨论了矩形截面螺旋扭状增强材料在拔出过程中的力学过程,建立了相应的力学模型,推导了数理公式,探求了螺旋扭状增强材料的节距对黏结锚固性能的影响机理,从理论上分析了现行我国冷轧扭钢筋相关标准中对节距规定的局限性.