联轴器对中误差的早期快速发现
联轴器对中误差的早期快速发现
产品价格:¥345(人民币)
  • 规格:完善
  • 发货地:河北泊头开发区
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    商品详情
      在化工厂中,50%~70%传动设备的损坏是由于联轴器存在对中超差引起的,其直接损失是更换备件所发生的费用,间接损失则是非计划停机引起更大的停机利润损失。如何早期发现联轴器的对中误差,及时采取措施,避免损失的扩大是化工厂中一个值得严重关切的问题。
        振动分析是预测联轴器不对中的技术之一,它能判断设备状态的逐渐变化趋势,但当判断一台设备是否处于不对中状态时,需要有以往很多数据及事例做参考,还要区别出是轴承、润滑油、联轴器,还是连接固定的问题,所以有一定的局限性。红外照相技术则能在设备状态不佳时,将轴承、电机壳体、联轴器等过热的部位区分开来,并确定联轴器的对中误差,再结合以振动分析等其它预测技术,其效果会更好。
        那么运转中的联轴器不对中时,联轴器是否会发热?发热程度如何?为此,他们组织了一个调研组,专门研究这个问题。调研组成员都是在振动分析和激光找正方面具有丰富经验的专家。
        试验方案:
        1.把一台10hp、3600r/min的电动机和8kW发电机利用挠性联轴器联接起来。
        2.发电机载荷控制在0%、50%、100%三个挡级。
        3.开始试验时,联轴器径向和轴向对中误差控制在0.0005in(0.0127mm)以内,把该数值确定为对中良好数值。
        4.联轴器采用六个制造厂提供的不同型号的产品。
        5.使用激光找正,保证对中数据准确。
        试验程序:
        1.装入要试验的联轴器,径向和轴向误差控制在0.0005in(0.0127mm)以内(对中良好)。
        2.接通电机,打开计时器。每隔1min、5min、10min,红外照相一次。
        3.改变载荷为0%、50%、100%,重复步骤2。
        4.电机停转,联轴器冷却到环境温度。
        5.电机对中误差控制在0.01in(0.254mm),重复步骤2~4。
        6.电机对中误差从0.01in(0.254mm)起,每次增加0.01in(0.254mm),一直增加到0.05in(1.27mm)为止,每次重复步骤2~4。
        7.更换另一个联轴器,重复步骤1本文来源www.hbhlmj.com www.7816698.com www.7816881.com www.czmrdq.com www.sfsjxc.com 集电环 | 碳刷 | 换向器|电刷架|电机风叶铸造模具 联轴器 碳刷 集电环 铸铁平板除尘骨架
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