韩国斗山卧式加工中心NHM 6300斗山重型切削加工 江宁业务员维修
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针对该故障,正常的维修方法是: 整体拆卸主轴箱,分解传动机构,拆出输出轴,测绘尺寸并加工备件,然后进行更换安装。但此维修方法难度大,拆卸时间长。综合主轴箱的拆卸、解体
、安装,再加上测绘、加工备件等,整体停机时间应该在一周以上,费力费时,且对该公司生产任务的完成造成严重影响,需要想尽一切办法尽快排除设备故障,保证正常生产。
经过研究分析,根据编码器输出轴现场断裂部位韩国斗山卧式加工中心NHM 6300斗山重型切削加工 江宁业务员维修,以及现场空间大小,可以利用改进主轴箱位置编码器输出轴锁母来解决该问题。这里存在的主要不确定因素是同轴度问题,因为编码器轴跳动应该小于0.10 mm。决定利用编码器输出轴末端外螺纹 M20×1.5 加工一根内螺纹轴,原编码器采用 2 个结合子,现改为一个结合子。
图2 是新设计的输出轴锁母。加工出来的过渡轴安装后经百分表验证,跳动仅 0.05 mm,完全满足编码器的精度要求。经尺寸测绘、加工、安装,在多部门的快速协助下,该问题迅速得到了解决,仅用时 8 h 即恢复了正常生产韩国斗山卧式加工中心NHM 6300斗山重型切削加工 江宁业务员维修。没有拆解主轴箱,大大减少了设备停歇时间,为以后类似故障提供了一个好的解决思路