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耐高温抽油胶筒的结构
抽油胶筒技术要求:用于石油油井开采试油和采油生产。1、耐酸、耐硫化物腐蚀:但老式抽子胶筒由于自身存在弊端,影响抽汲质量。,据油田处作业16队在钟90井的一次抽汲中统汁。,近五年完成202层试油作业中有26层出现异常导致试油作业不能连续有效进行,其中有15层是由于伞状胶筒掉落抽汲胶皮过多从而阻塞动液面或卡抽,造成返工,占全部事故井的57.7%,另外有3层是由于采用筒状胶筒漏失严重,抽汲效率低,不能求全求准地层的实际产能,导致录取地层资料不准确。适用于原油生产中化学成分较复杂的工况。2、耐磨:在压强30MP速度100~200m/min条件下,工作行程可达8万米左右。(工作速度 在 120~140m/min条件下,即3~4档速 度)。
抽油胶筒(简称胶筒 )在石油行业被广泛采用 ,属于生产上的易损件。目前国内生产的胶筒其工作寿命较低 (与进口产品相比 ) ,直接影响生产工效。抽汲操作中抽汲胶筒是关键,现场上应用的抽汲胶筒主要分伞状和筒状两种,下面我们先从两种胶筒的设计原理上进行比较分析。,目前使用的丁猜橡胶抽子皮碗,平均使用寿命比较短。,使用时将其套在抽子芯轴上,上下芯轴各套1只,胶筒可在芯轴上来回滑动。新研制的抽汲胶筒 ,其工作寿命达到同类进口水平 ;文中分析了新型胶筒的工作原理和结构 ,并优化关键结构 ,使结构受力、磨损合理 ,提高工效显著 ,降低成本。这种情况之所以会出现,就是由于抽子的结构与胶皮之间不吻合,抽子上端和加重杆下端的外径小于胶皮的内径。,对抽子本体下部位的零件改进后,提高了胶筒的密封性能。
抽油胶筒它由骨架托、钢丝、锁紧杯及橡胶体构成,整个抽汲胶杯外型呈圆锥状,其钢丝与橡胶体的工作磨损段具有5′—20′的锥度,范围为10′—15′。此外,本公司生产的胶筒,产品质量已达到同类进口产品的水平,完全可替代进口产品,从而使油田大幅度降低抽汲成本。,产品技术要求:用于石油油井开采试油和采油生产耐酸、耐硫化物腐蚀:适用于原油生产中化学成分较复杂的工况,耐磨:在压强30MP速度100~200m/min条件下,工作行程可达8万米左右(工作速度在120~140m/min条件下,即3~4档速度)。,这样,在抽汲探液面时,由于胶筒与油管内壁的间隙减小,造成液流无法顺利进入胶筒上部而产生软遇阻现象。钢丝与橡胶体的前变形段具有15°—17°的角度。本实用新型具有良好的耐腐耐磨性,适用于原油中化学成分复杂的工艺,在30兆帕压强、运行速度200m/min的工作条件下,能正常工作行程10万米左右,达到或超过了同类进口产品技术指标,完全可作为进口替代产品加以推广使用。同时该胶筒(抽子)结构可靠,在抽汲时不会出现撕裂和卡井等现象。,抽汲作业在试油施工中是一道关键的工序,它是用一种嵌入抽汲胶筒的抽子头,通过钢丝绳下入井中,当快速上提抽子时,抽汲胶筒在液柱压力和上提所产生的摩擦力的作用下迅速胀开,使抽汲胶筒与管壁密封,从而可把抽子头以上的液体提升至井口,达到求产的目的。
制造的石油试油胶筒(抽子胶皮)是专门用于油田进行抽汲,试油作业,以及捞油工作。
但是,经长时间抽汲的进口胶筒,其胶筒底部外径会略增大,无法恢复原状而卡在抽子底部。
引进美国技术,采用日本进口橡胶加工。
而且使用周期长(工作行程8万米),工作效率高、密封性能好、出油量大。
国产胶皮与进口胶皮的质量有较大差距,在深井抽汲作业中体现的尤为明显。
但老式抽子胶筒由于自身存在弊端,影响抽汲质量。
抽子各部分之间的连接都很简单,将抽子下芯轴圆头端穿入上芯轴座端,挂直即可。
老式抽子使用两个胶筒,如果其中一个损坏,由于水力压差以及摩阻等作用,也加大了另一个胶筒的损坏,最终造成抽汲失效。
抽子下行时,胶筒因受流体和油管内壁摩擦阻力而上移,液体可以自由通过抽子,抽子上行时,因液柱压力和油管内壁摩擦阻力,胶筒下移至芯轴端面位置,胶筒被液柱撑开,密封油管通道,将流体抽出。